余吾煤业:细算成本账 创新工艺降本增效

2014-06-10 01:49

 

在降本增效活动中,余吾煤业公司千米钻机队积极引导员工进一步深化危机忧患意识,把降本增效实践活动深入到队组各项工作中,通过小改小革,创新工艺,细算成本帐,降本增效效果良好。

 

余吾煤业公司目前有两台澳大利亚千米钻机,在施工前,需先往孔口段安装一根封孔管,原装封孔管为进口铜质管材,通过快速接头与三通连接。在实际应用过程中,发现封孔长度达6m时,易发生煤墙漏水现象,造成排水、排渣不畅;快速接头连接不可靠,施工煤层时,瓦斯喷孔会将孔口设施冲开,易发生瓦斯超限、伤人等事故。

 

余吾煤业千米钻机队副队长刘彦鹏介绍说:“经过论证和实验,设计加工了新的封孔管和封孔方式。改进后的封孔管,为钢制DN108mm×2.5m管材管与管之间通过螺纹连接,最外端通过法兰盘与孔口气水分离装置连接。开孔、扩孔至所需深度,然后将略小于开孔深度的封孔管连接、推入孔底进行封孔,在解决问题的同时,实现了降本增效。”

 

    进口封孔管一根约合人民币12381元,国产封孔管一根32元。按每孔平均施工7天,2台钻机每年施工105个钻孔计算,仅此一项,每年可节约成本128.66万元。

 

“我们制定了《千米钻机队经营奖罚制度》,对于降本增效有利的小改小革项目,节约、回收材料等好的行为,给予一定奖励,增强每个人参与降本增效活动的积极性,对浪费现象要严厉考核。同时,将每个月下拨的经营指标,按照进尺和检修任务,分配到每个班组,并与班组工资挂钩,促使每个班组、每位员工将降本增效落实到生产行为中。”在采访中,千米钻机队队长杜建伟说。

 

同时,该队改进检修方式,对于经常性的故障,制定专项检修措施,将易损易坏配件的故障率降低50%,对损坏不太严重的配件进行加工、改造、重新利用。

 

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